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  • 《硝酸銨廢水回收膜滲濾集成系統(tǒng)技術(shù)》科技成果通過(guò)中氮協(xié)專家組驗(yàn)收

    發(fā)布時(shí)間:2020-09-28

     ?。ǜ鶕?jù)中化新網(wǎng)姜小毛《硝銨廢水回收技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先》報(bào)道改編)由中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)顧宗勤領(lǐng)銜的12位國(guó)內(nèi)硝銨、煤化工及環(huán)保等行業(yè)資深專家組成的專家組,于9月25日對(duì)本公司與四川綠沃創(chuàng)新環(huán)保工程有限公司(簡(jiǎn)稱:綠沃環(huán)保公司)共同研發(fā)的硝酸銨廢水回收膜滲濾集成系統(tǒng)技術(shù)進(jìn)行了科技成果鑒定。通過(guò)鑒定后一致認(rèn)為,該項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)先進(jìn),整體技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。

      該技術(shù)主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn):一是開(kāi)發(fā)多級(jí)反滲透膜滲濾濃縮集成技術(shù),系統(tǒng)每段反滲透設(shè)計(jì)為過(guò)流式分段增壓工藝,確保每段膜元件工作壓力穩(wěn)定,提高膜元件運(yùn)行效率,減少膜污染負(fù)荷,實(shí)現(xiàn)使用壽命超過(guò)3年。二是開(kāi)發(fā)卷式膜元件高抗污染技術(shù),避免高濃度硝酸銨溶液對(duì)膜元件造成污堵,降低設(shè)備運(yùn)維消耗成本。三是將硝酸銨廢水PH控制在6.8-7.2,溫度控制在25-35℃,提高反滲透膜對(duì)硝酸銨的截留效率,濃水濃度達(dá)到6-10%,同時(shí)得到電導(dǎo)率≤10us/cm的回用水。四是系統(tǒng)自動(dòng)化控制,實(shí)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)(參數(shù))的實(shí)時(shí)采集、存儲(chǔ)、分析,為系統(tǒng)運(yùn)行提供及時(shí)、全面的數(shù)據(jù)分析,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié),提高了智能化水平;可實(shí)現(xiàn)濃縮比自動(dòng)控制,進(jìn)入裝置物料工藝參數(shù)有較大幅度波動(dòng)時(shí),該技術(shù)可消減波動(dòng),大大提升裝置穩(wěn)定性與容錯(cuò)性。

      專家組認(rèn)為,該技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用符合國(guó)家節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)政策,符合硝銨行業(yè)實(shí)現(xiàn)硝銨廢水“零排放”的發(fā)展方向。具有濃相濃度高、清相回收水質(zhì)好、投資運(yùn)行費(fèi)用低、運(yùn)行穩(wěn)定等特點(diǎn)。

      該技術(shù)已經(jīng)在本公司經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)三年時(shí)間的穩(wěn)定運(yùn)行實(shí)踐,取得了成功經(jīng)驗(yàn),具有推廣價(jià)值。顧宗勤指出,鑒于該技術(shù)的成熟及先進(jìn)性,建議向硝銨行業(yè)推廣使用。

      專家組還建議成果單位繼續(xù)開(kāi)發(fā)該技術(shù),將濃相濃度提高到18%以上,盡量減少回收濃液中水的帶入量,從而降低系統(tǒng)蒸發(fā)能量消耗。

      公司副總裁李旭初向?qū)<医M介紹說(shuō),目前,本公司每天有1000m³硝酸銨廢水,原采用離子交換法處理硝酸銨廢水,存在的主要問(wèn)題一是手動(dòng)操作,增加人員管理難度,出水水質(zhì)不穩(wěn)定。二是無(wú)法連續(xù)承受大負(fù)荷沖擊,影響硝銨的生產(chǎn)穩(wěn)定。三是回收的硝酸銨濃度比較低,只有2-4%,回用量太大,增加了蒸發(fā)器負(fù)荷。

      李旭初表示,該公司通過(guò)對(duì)行業(yè)內(nèi)硝銨廢水治理技術(shù)水平的分析調(diào)查,在對(duì)綠沃環(huán)保公司的特種膜分離系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行調(diào)研的基礎(chǔ)上,確定采用膜滲濾集成系統(tǒng)技術(shù)回收處理硝銨廢水,并定下硝銨廢水回收率達(dá)到100%,做到零排放;處理過(guò)程中不產(chǎn)生二次污染;運(yùn)行費(fèi)用不超過(guò)3.5元/噸原水;投資回收期不超過(guò)24個(gè)月工作目標(biāo)。

      原水條件:處理原水量38-40m³/h,電導(dǎo):5000-8000us/cm,PH值:6.5-7.5,溫度:25-35℃。處理后達(dá)到指標(biāo):回用清水電導(dǎo)5-30us/cm(硝銨含量約4.5-28mg/L),回用濃水電導(dǎo)100000-120000us/cm(硝銨含量約90-112g/L),設(shè)備運(yùn)行負(fù)荷可達(dá)到110%。

      經(jīng)過(guò)近三年項(xiàng)目設(shè)備的運(yùn)行驗(yàn)證,在進(jìn)口原水條件,清水電導(dǎo)長(zhǎng)期穩(wěn)定在10us/cm左右(折硝銨含量為9.2mg/L),回用濃水電導(dǎo)100000-120000us/cm(折硝銨含量為90-112g/L),運(yùn)行穩(wěn)定,全智能化操作,簡(jiǎn)單可靠。

      “該裝置主要易損件膜的使用壽命達(dá)到3年以上,主要消耗用電,通過(guò)單獨(dú)裝表進(jìn)行計(jì)量考核,綜合處理成本在2.31元/噸水,投資比之前離子交換法裝置節(jié)省40%,投資回收期不到10個(gè)月,并且真正實(shí)現(xiàn)我們川金象公司的硝銨廢水零排放,大大減輕企業(yè)的環(huán)保壓力。”李旭初信心滿滿地說(shuō)。

      據(jù)綠沃環(huán)保公司董事長(zhǎng)邱全國(guó)介紹,該公司硝酸銨廢水回收膜滲濾集成系統(tǒng)技術(shù)與傳統(tǒng)的生化法、離子交換法、電滲析法、電滲析+EDI法等硝酸銨廢水回收處理技術(shù)的性能比較。具有高抗污染特種分離膜元件;濃相更濃、清相更清的膜分離工藝系統(tǒng);一鍵式智能化操作、控制系統(tǒng)三大技術(shù)特點(diǎn)。經(jīng)過(guò)近三年項(xiàng)目裝置連續(xù)運(yùn)行效果的驗(yàn)證,與川金象公司過(guò)去的離子交換法技術(shù)比較,真正實(shí)現(xiàn)了硝銨廢水零排放。

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